經(jīng)營管理
機床旁,廢舊零件在打磨中重獲“新生”;工作面,優(yōu)化后的設備運轉(zhuǎn)更省能耗;臺賬上,新年首月節(jié)支數(shù)據(jù)透著實干溫度……進入2026年,小莊礦持續(xù)深化“四種經(jīng)營理念”,將降本增效的根脈深扎生產(chǎn)一線,以機制為基、創(chuàng)新為刃、優(yōu)化為綱,讓新一年的生產(chǎn)經(jīng)營起步即提速、開局即爭先。

機制護航守住節(jié)支“成果倉”
“2025年成本管控成果來之不易,我們要持續(xù)深化管控舉措,抓細資金投入,完善考評機制,系統(tǒng)推進成本節(jié)約與經(jīng)營效益‘雙提升’。”該礦董事長、總經(jīng)理張永濤在2025年12月份考評會暨經(jīng)營分析會上的要求,為新一年降本增效工作明確了方向。
為杜絕降本增效流于“一陣風”,該礦錨定年度經(jīng)營目標,修訂下發(fā)《2026年成本管理辦法》《2026年經(jīng)營考核辦法》《物資管理辦法》及配套實施細則,構建精細化成本管控新體系,讓各層級明確“該抓什么、怎么抓”。同時,強化費用投入動態(tài)追蹤管理,深挖成本超支根源,靶向制定整改方案,確保成本管控橫向到邊、縱向到底。
此外,圍繞制度落地,細化物資管理、嚴抓績效考核,將降本成效與薪酬激勵掛鉤,激活職工立足崗位出實招、求實效的積極性。推行“日統(tǒng)計、周通報”機制以來,瓦斯泵站日用電量、錨索讓壓環(huán)使用效果、自主加工工裝數(shù)量等數(shù)據(jù),定期公示在調(diào)度室顯眼位置。透明化的“成本賬”不僅讓差距一目了然,更推動各層級主動借鑒先進經(jīng)驗,讓“階段性降本”逐步轉(zhuǎn)化為“常態(tài)化習慣”。

小改小革攻克成本“硬骨頭”
降本增效的突破口,藏在破解生產(chǎn)難題的小改小革中。該礦聚焦設備維護、材料使用、現(xiàn)場作業(yè)等關鍵環(huán)節(jié),深入推進自主改造和修舊利廢,讓“花錢項”變身“省錢項”。
面對液壓支架維護長期受前梁油缸銷軸斷裂困擾的難題,該礦自主設計加工專用油缸更換工裝,單個工裝成本35元,用這套“小工具”完成15臺支架修復,總花費525元,節(jié)省了7.15萬元,實現(xiàn)“小投入換得大效益”。在井下水溝支模施工中,該礦將井下回收的廢舊錨桿重新切割打磨,加工成支模框架,僅投入1800元工時費,讓廢料堆里的物資煥發(fā)“新生”。
40207備采工作面吊掛單軌吊作業(yè)中,該礦為登高平臺加裝4個萬向輪,使其移動便捷省力,減少設備拉移損耗,施工人員從4人減至3人,不僅節(jié)省工裝費用1620元,還優(yōu)化了人力配置。此外,該礦還對開關平臺進行了升級改造,在原有平臺上加設小爬梯,使其兼具“放置開關”與“人員通行”雙重功能,既將材料費降至3000元,又讓井下空間布局更規(guī)整,用“巧思”解決了生產(chǎn)“難題”。

系統(tǒng)優(yōu)化挖掘增效“潛力股”
如果說小改小革是“點上突破”,系統(tǒng)優(yōu)化則是“面上增效”。該礦圍繞“源頭控耗、工藝提效”精準發(fā)力,讓成本管控貫穿生產(chǎn)全鏈條,實現(xiàn)“碎片化節(jié)約”向“整體性增效”轉(zhuǎn)變。
針對瓦斯抽放泵站高能耗問題,該礦根據(jù)瓦斯抽放實際需求動態(tài)調(diào)整運行方案,適時停用1臺機組,可減少月均用電量30萬度、節(jié)省電費17.22萬元,在筑牢安全防線的同時實現(xiàn)“節(jié)能不降耗”。針對巷道錨索頻繁斷裂痛點,在新掘巷道全面推廣錨索讓壓環(huán)工藝,通過緩沖應力沖擊,杜絕錨索斷裂失效,實現(xiàn)“一次投入、長期節(jié)支”,每月可節(jié)省補打費用4.57萬元。
40307工作面外段頂板預裂爆破施工中,鑒于前期已施工水力壓裂工程,經(jīng)分析研究后,該礦將30個鉆孔裝藥量每孔調(diào)整為36.8kg,累計節(jié)省費用2.61萬元,以工藝優(yōu)化實現(xiàn)效率效益提升。在義門風井項目建設中,系統(tǒng)推進不穩(wěn)定邊坡治理,復用井筒掘砌黃土,省去黃土外購與運輸環(huán)節(jié),節(jié)省費用28.37萬元。
新的一年,該礦將持續(xù)把“降成本、提效益”融入生產(chǎn)經(jīng)營全鏈條,以精細思維謀事、以務實舉措干事,努力把降本增效“責任田”耕出實打?qū)嵉某尚В瑸榈V井高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動能。(計忠榮)
編輯:達文娟


