生產(chǎn)建設
近日,生產(chǎn)服務中心圓滿完成桶裝水灌裝線升級改造項目,成功實現(xiàn)桶裝水灌裝線全自動化無菌作業(yè),桶體自動傳送、拔蓋精準利落、清洗流程規(guī)范有序、封蓋一次成型,生產(chǎn)效率大幅提升,水質更加純凈、安全。

原灌裝線作為“三水”處理站的核心生產(chǎn)設備,已連續(xù)服役多年,長期運行導致的設備部件磨損、性能衰減等問題日益凸顯。為進一步提升服務保障能力,中心通過調(diào)研、設備選型論證,最終確定以“智能化、自動化、高穩(wěn)定性”為核心的改造方案,對自動拔蓋機、桶體內(nèi)外清洗一體機、智能理蓋機、自動扣蓋封膜機等核心設備以及灌裝流程進行了全方位的升級改造。此次改造升級的灌裝線以PLC控制系統(tǒng)為核心,實現(xiàn)從桶體進入到成品產(chǎn)出的全流程自動化作業(yè),各環(huán)節(jié)銜接緊密、操作精準,作業(yè)流程大幅優(yōu)化,預處理環(huán)節(jié),從回收桶輸送、藥洗消殺、漂洗沖洗僅需5分鐘即可完成,灌裝環(huán)節(jié)通過傳感器實時捕捉桶口位置,反饋至PLC控制系統(tǒng),驅動輸送帶兩側的夾緊裝置將桶體固定,實現(xiàn)精準對位。后處理環(huán)節(jié)通過自動輸送至自動扣蓋封膜機,對桶蓋與桶口連接處進行封膜處理,形成密閉防護,大幅提升作業(yè)效率。
升級改造后的灌裝線,實現(xiàn)了生產(chǎn)效能的全方位躍升,作業(yè)效率提升超80%,單小時產(chǎn)量從60桶升至150桶,增幅高達150%,下一步,中心將持續(xù)聚焦設備運維管理與智能化升級,建立設備定期巡檢、預防性維護機制,運用大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù),持續(xù)提升生產(chǎn)效能。(魯凱 王鵬 趙美瑩)
編輯:達文娟


