基層動態(tài)
為充分調(diào)動全員學(xué)習(xí)陜煤集團“四種經(jīng)營理念”、參與降本增效行動的積極性,根據(jù)公司《關(guān)于開展“四種經(jīng)營理念”落地提升專項行動的通知》要求,自5月份開始,公司面向全體干部職工開展“四種經(jīng)營理念”“金點子”征集活動,引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位主動學(xué)習(xí)思考,以實際行動和實實在在的成效為公司降本增效工作做出貢獻(xiàn)。公司網(wǎng)站、微信公眾號開設(shè)專欄,交流分享“四種經(jīng)營理念”“金點子”案例。
今天推出案例分享第二十一期,一起來看看優(yōu)秀的“金點子”吧!
大佛寺礦:設(shè)備租賃機制激活降本增效潛能

具體內(nèi)容:為徹底扭轉(zhuǎn)區(qū)隊領(lǐng)用設(shè)備過程中“多占、多用、不維修”的粗放管理局面,大佛寺礦構(gòu)建設(shè)備租賃市場,打造“統(tǒng)一管理、動態(tài)調(diào)配、定價租賃、考核兌現(xiàn)”的閉環(huán)管理體系,變傳統(tǒng)部門調(diào)配為市場交易,按照“多占多付、節(jié)約歸己”原則,將設(shè)備使用成本與區(qū)隊工資緊密掛鉤,使區(qū)隊及時歸還閑置設(shè)備成為了常態(tài)。
實施效果:通過推行該機制,使設(shè)備資源得到了高效配置。截至11月底,累計收取租賃費用40.6萬元,設(shè)備周轉(zhuǎn)率較以往提升11.5%,閑置設(shè)備利用率超過18%,大幅減少了購買新設(shè)備的資金投入,有力促進了降本增效。
胡家河礦:液壓鉆機車體大架自主維修

具體內(nèi)容:針對井下液壓鉆機車體大架因長期使用導(dǎo)致彎曲變形、斷裂等問題,胡家河礦一改以往采購高價車體總成的做法,積極推動自主維修,采取矯正、焊接、加固等工藝,成功實現(xiàn)了對受損車體大架的修復(fù)與再利用。
實施效果:根據(jù)現(xiàn)場施工反饋,鉆機自主維修在滿足施工要求的同時,也增強了職工對設(shè)備結(jié)構(gòu)的深入了解。該舉措實現(xiàn)了單臺鉆機平均節(jié)約費用約11.5萬元,提升了維修保養(yǎng)水平和綜合效益,真正達(dá)成了“修舊利廢”與“降本增效”的雙重目標(biāo)。
小莊礦:40205泄水巷閑置巷道復(fù)用

具體內(nèi)容:小莊礦40207工作面因設(shè)備安裝需求,需配套掘進150m長的設(shè)備硐室。為減少新掘巷道工作量、降低生產(chǎn)成本,該礦經(jīng)現(xiàn)場勘察與評估,決定將40205泄水巷機頭硐室區(qū)域內(nèi)的150m閑置廢棄巷道進行修繕復(fù)用,以滿足該工作面設(shè)備硐室的使用要求。
實施效果:經(jīng)核算,新掘巷道每米支護材料費約8600元,此次通過巷道復(fù)用,共節(jié)約支護材料費用150×8600=129萬元。同時減少了新掘巷道的人工、機械等配套投入,在保障施工需求的前提下達(dá)成了降本增效目標(biāo)。
文家坡礦:以液代固 “換藥”提質(zhì)

具體內(nèi)容:PAC(聚合氯化鋁)作為一種高效無機高分子絮凝劑,廣泛應(yīng)用于水處理過程。文家坡礦將原有固體PAC替換為成本更低的液體PAC,液體PAC具備溶解迅速、投加便捷的特點,簡化操作流程的同時提升了水質(zhì)處理效果。在工藝上,液體PAC原液通過加藥泵輸送至加藥間,稀釋后投入水處理系統(tǒng)。其混凝性能優(yōu)越,能快速絮凝并沉淀水中懸浮物,減輕后續(xù)處理單元的負(fù)荷,有效降低過濾單元濾料的損耗與更換頻率。
實施效果:使用液體PAC后,水質(zhì)過濾效果顯著改善。按照100噸/月消耗計算,在保證同等出水水質(zhì)的前提下,與固體PAC相比較,每月可節(jié)約費用2萬余元。此外,該舉措還可降低加藥管路和元件維護頻率,節(jié)約維護成本,實現(xiàn)了運行效率與經(jīng)濟效益的共贏。
孟村礦:物資盤活 閑置資產(chǎn)再“生金”

具體內(nèi)容:孟村礦對礦井辦公電腦開展普查,篩選出40臺2017–2019年購置、CPU正常但運行卡頓的電腦,通過分析研判,確定其瓶頸主要為內(nèi)存不足和硬盤讀寫速度慢等問題,并制定“內(nèi)存擴容至16G與加裝256G固態(tài)硬盤系統(tǒng)盤”的升級方案,有效延長了設(shè)備使用壽命、節(jié)省了購置成本。
實施效果:升級后的電腦開機與軟件響應(yīng)速度提升顯著,辦公效率大幅改善,相比同等性能新機每臺約6000元的采購成本,此次升級總投入僅約2萬元,直接節(jié)約費用超過21萬元,并以不足新機10%的投入延長舊設(shè)備使用壽命3–5年,讓閑置資產(chǎn)的剩余價值得到充分釋放。
文家坡發(fā)電公司:皮帶控制箱回路改造破解失電應(yīng)急停機難題

具體內(nèi)容:文家坡發(fā)電公司輸煤系統(tǒng)皮帶電動機就地控制箱存在安全隱患,易引發(fā)設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷等事故。針對此問題,該公司通過利用控制箱內(nèi)監(jiān)視電源的中間繼電器常閉輔助觸點,引出控制線并入事故拉繩開關(guān)分閘回路,在保留原有啟停、保護等功能的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)控制回路失電或保險熔斷時的自動停機。
實施效果:優(yōu)化后系統(tǒng)安全性能提升與經(jīng)濟效益顯著,3次模擬失電均實現(xiàn)秒級停機,徹底消除重大隱患;單臺控制箱改造僅需30元左右,總投入360元,遠(yuǎn)低于更換新控制箱的成本;同時可完全規(guī)避年均1次、單次5萬元的設(shè)備維修損失,以及年均15萬元以上的停機損失。
生產(chǎn)服務(wù)中心:釬焊工藝激活冷卻器“重生密碼”

具體內(nèi)容:冷卻器作為綜掘機的核心散熱部件,其管板與芯管焊縫開裂長期制約設(shè)備出勤。面對新件采購成本高、周期長的困境,中心技術(shù)團隊主動攻關(guān),成功固化自主修復(fù)方案。該方案采用精準(zhǔn)釬焊工藝,配合專用銀釬焊熔劑,對開裂部位實施“微創(chuàng)修復(fù)”。通過嚴(yán)格管控清潔、加熱與施焊環(huán)節(jié),確保釬料充分滲透形成高強結(jié)合,使修復(fù)件經(jīng)密封、壓力及性能測試后,各項指標(biāo)均恢復(fù)至新品標(biāo)準(zhǔn)。
實施效果:該方案成功實現(xiàn)“靶向修復(fù)、修舊如新”,經(jīng)濟效益顯著,單件修復(fù)成本僅0.3萬元,全年降本超10.8萬元。不僅實現(xiàn)了舊件資源盤活,更實現(xiàn)關(guān)鍵部件自主再制造突破,為中心降本增效提供堅實技術(shù)支撐。
鐵運分公司:反風(fēng)裝置提升裝車作業(yè)整體效率

具體內(nèi)容:鐵運分公司現(xiàn)有裝車倉4座,裝車倉內(nèi)三級采樣機在運行過程中存在噴煤問題,導(dǎo)致倉內(nèi)煤塵濃度過高,污染作業(yè)環(huán)境,同時影響采樣機的穩(wěn)定運行及采樣數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,對裝車作業(yè)效率和安全性造成潛在影響。針對此問題,分公司組織技術(shù)骨干對三級采樣機進行升級改造,利用長度20cm的鋼管、長度40cm的風(fēng)筒布制作了反風(fēng)裝置,實現(xiàn)煤流的定向?qū)Я髋c氣流緩沖,提升了裝車作業(yè)整體效率。
實施效果:反風(fēng)裝置有效解決噴煤氣壓問題,固體余煤可順利落入定量倉,被氣壓帶出的煤塵完全被風(fēng)筒布攔截,倉內(nèi)煤塵濃度大幅降低,徹底消除煤塵污染隱患,煤塵不再附著設(shè)備部件,設(shè)備故障頻次大幅度降低,維護周期從7天延長至15天,年減少維修工時成本約1萬元,同時保障了裝車倉各設(shè)備的穩(wěn)定運行,間接提升了裝車作業(yè)整體效率。
救援中心:抗壓環(huán)在BG4 Pro Air呼吸軟管上的創(chuàng)新應(yīng)用

具體內(nèi)容:在礦山救援工作中,救援隊員常常需要攜帶大量裝備物資開展搶險作業(yè)。BG4ProAir氧氣呼吸器作為保障救援人員生命安全的核心裝備,其呼吸軟管在救援隊員肩部扛運重物時極易受到擠壓。過往救援行動中,已多次出現(xiàn)因呼吸軟管被擠壓導(dǎo)致氣體流通不暢,進而引發(fā)隊員呼吸障礙的情況,不僅嚴(yán)重威脅救援人員安全,還可能影響救援任務(wù)的順利開展。
實施效果:救援中心創(chuàng)新應(yīng)用抗壓環(huán)對BG4 Pro Air呼吸軟管進行改造,有效避免了因呼吸軟管被擠壓導(dǎo)致的呼吸障礙問題,降低了救援行動中的安全風(fēng)險,同時延長了呼吸軟管的使用壽命,預(yù)計可延長至原來的3-4倍,減少了裝備更換頻率,更提升了救援隊伍的整體能力和效率。
電力公司:無功補償改造增加利率獎勵

具體內(nèi)容:電力公司對文家坡110kV站無功補償設(shè)備進行改造,有效破解了1#、3#主變檢修及2#主變投運時無法進行補償?shù)膯栴}。將傳統(tǒng)SVC無功補償器更換為SVG無功發(fā)生器,實現(xiàn)容性無功、感性無功雙向連續(xù)平滑調(diào)節(jié),使功率因數(shù)達(dá)到0.9,減少因力調(diào)電費補償較低造成的處罰。
實施效果:無功補償設(shè)備的安全高效運行,有效提高了功率因數(shù)、改善了電壓質(zhì)量、降低了線路損耗、減少了電費支出,按照2#主變每年投運10天、每天1萬千瓦時計算,每年可增加利率獎勵約2萬元。


