基層動態(tài)
編者按:為充分調(diào)動全員學習陜煤集團“四種經(jīng)營理念”、參與降本增效行動的積極性,根據(jù)公司《關(guān)于開展“四種經(jīng)營理念”落地提升專項行動的通知》要求,自5月份開始,公司面向全體干部職工開展降本增效“金點子”征集活動,旨在引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位主動學習思考,積極為公司降本增效工作建言獻策。公司網(wǎng)站、微信公眾號現(xiàn)開設(shè)專欄,交流分享“四種經(jīng)營理念”“金點子”案例。
今天推出案例分享第三期,一起來看看優(yōu)秀的“金點子”吧!
大佛寺礦:采煤工作面邁步式排水系統(tǒng)

具體內(nèi)容:根據(jù)采煤工作面巷道層位特征和水倉布置情況,工作面回采前只在巷道最里側(cè)2個水倉安裝水泵,在回采過程中隨里側(cè)水倉進入切眼位置,將倉內(nèi)水泵移至外段水倉進行安裝,形成邁步式排水系統(tǒng)。4034上09工作面兩巷共10個水倉,每個水倉計劃安裝6臺水泵,共計60臺。回采前在巷道最里側(cè)2個水倉安裝水泵,減少使用6個水倉36臺水泵,降低生產(chǎn)成本。
實施效果:4034上09工作面10個水倉共減少水泵24個,每個水泵3萬元,節(jié)約費用72萬元。
胡家河礦:抽采管路“末端替換+全程回收”復(fù)用工藝

具體內(nèi)容:胡家河礦通過優(yōu)化上隅角瓦斯抽采工藝,將原需埋入采空區(qū)的高價PE管路替換為末端價格低廉的負壓風筒,巧妙規(guī)避了管路埋入采空區(qū)的“宿命”,成功實現(xiàn)抽采管路100%回收復(fù)用。這一創(chuàng)新不僅避免了管路一次性投入的浪費,還為核心管路在下一個工作面復(fù)用鋪平了道路,顯著提升了經(jīng)濟效益和資源利用率。
實施效果:以402104采煤工作面為例,新工藝節(jié)省了2100米PE管(單價460元/米)的購置費用,直接降低成本89.25萬元。
小莊礦:創(chuàng)新應(yīng)用張拉式高預(yù)緊力長錨桿支護

具體內(nèi)容:小莊礦40208膠帶順槽幫部原采用Φ21.8×3500mm錨索進行支護,間排距1000×900mm,每排4根錨索,5月份170m巷道幫部共計施工錨索1511根,每套錨索材料成本183.88元,材料成本共277842元。為優(yōu)化巷道支護,提高錨桿支護效能,提升施工效率,節(jié)約成本,該礦在滿足支護條件的情況下,采用張拉式高預(yù)緊力長錨桿支護,將幫部第二、三、四根Φ21.8×3500mm錨索優(yōu)化為Φ22×3500mm的螺紋錨桿。
實施效果:
6月份,該礦40208膠帶順槽180m巷道幫部共計施工錨索400根,錨桿1133根,每套錨索材料成本183.88元,每套錨桿成本133.03元,節(jié)約材料成本57613元。
文家坡礦:高爐噴吹煤增收

具體內(nèi)容:文家坡礦合理控制原煤入洗率,對選煤廠現(xiàn)有系統(tǒng)進行智能化改造,實現(xiàn)介質(zhì)系統(tǒng)智能調(diào)節(jié)、配煤系統(tǒng)智能決策、設(shè)備設(shè)施智能監(jiān)測等功能,通過加強關(guān)鍵設(shè)備日常管理,嚴格控制洗選密度,持續(xù)提升高爐噴吹煤煤質(zhì)及產(chǎn)量。
實施效果:
1至6月,高爐噴吹煤每噸較末煤售價高116元,銷量較計劃提高6.37萬噸,實現(xiàn)增收738.92萬元。
孟村礦:實施井下“排水系統(tǒng)一張圖”工程

具體內(nèi)容:孟村礦創(chuàng)新實施井下“排水系統(tǒng)一張圖”工程,全面排查井下排水系統(tǒng),摸排井下排水點32處,同步更新涌水水源、排水管線、水泵配置和責任單位等信息。針對中央大巷排水系統(tǒng),通過優(yōu)化7#聯(lián)巷排水點排水管線,調(diào)整水溝路徑,將涌水集中引流至強排水倉。同時,回填該排水點并施工地坪,釋放巷道空間,實現(xiàn)局部環(huán)形通車。
實施效果:通過優(yōu)化7#聯(lián)巷排水點排水管線,調(diào)整水溝路徑,將涌水集中引流至強排水倉,回收4臺BQS300-80-110/N潛水泵(每臺單價5.6萬元),將兩臺BQS300-80-110/N潛水泵分別倒運至403109回風巷里程1250m水倉和運輸巷里程1550m水倉作為備用水泵,節(jié)省設(shè)備購置成本5.6*2=11.2萬元。同時,回填該排水點并施工地坪,釋放巷道空間,實現(xiàn)局部環(huán)形通車,提升運輸效率,實現(xiàn)“一改雙贏”。
文家坡發(fā)電公司:輸煤設(shè)備低成本改造破難題

具體內(nèi)容:文家坡發(fā)電公司針對輸煤系統(tǒng)細篩機、分選篩煤機控制回路頻發(fā)缺陷的問題,開展系統(tǒng)性改造實現(xiàn)降本增效。通過在控制柜關(guān)鍵部位加裝密封條,隔絕粉塵濕氣,改善設(shè)備運行環(huán)境;將設(shè)備電流信號接入DCS系統(tǒng),實現(xiàn)電機運行狀態(tài)動態(tài)監(jiān)控,變被動檢修為預(yù)防性維護。同時優(yōu)化控制回路,采用接觸器本體觸點直連與雙冗余通道設(shè)計,并將“運行反饋+電流反饋”雙重判據(jù)納入控制邏輯。
實施效果:改造后,因電氣故障導(dǎo)致的停機時間減少95%,消除誤跳閘風險,設(shè)備檢修成本大幅下降,預(yù)計年節(jié)省元器件更換費用0.5萬元。項目以800元的低成本投入,實現(xiàn)1:6.25的高成本效益比,其“防護+監(jiān)控+邏輯優(yōu)化”協(xié)同模式,為同類型設(shè)備改造提供可復(fù)制的技術(shù)方案。
生產(chǎn)服務(wù)中心:巧修舊搖架 “廢”里淘金10萬+

具體內(nèi)容:針對采煤機關(guān)鍵部件搖架更換成本高、采購周期長的痛點,生產(chǎn)服務(wù)中心在維修MG500/1330-AWD型號采煤機過程中,精準識別可用資源,從礦方同型號淘汰設(shè)備上拆卸舊搖架,通過嚴格的修復(fù)、焊接、加工、鑲套等工藝進行再生處理,成功替代新件用于設(shè)備維修,不僅有效盤活了閑置資產(chǎn),更縮短了設(shè)備維修周期。
實施效果:再生搖架經(jīng)礦方實際應(yīng)用,各項性能參數(shù)完全滿足生產(chǎn)需求,達到設(shè)計要求。經(jīng)濟效益顯著:采購全新1330型采煤機搖架需14.6萬元,而修復(fù)再利用舊件的綜合成本僅為3.8萬元,單件直接節(jié)省成本11萬元。
鐵運分公司:高錳鋼轍岔心修復(fù)

具體內(nèi)容:鐵運分公司在兩站線路運行中此前面臨道岔轍叉心損耗難題,其使用的39組50AT-9G型道岔轍叉心,按設(shè)計標準使用5年以上(或運量達8000萬噸),受長期車輪沖擊影響,易出現(xiàn)掉塊傷損,傳統(tǒng)更換方案需耗費14424.78元/組,成本居高不下。
實施效果:為踐行修舊利廢原則,分公司創(chuàng)新采用加介質(zhì)閃光焊接工藝,對傷損轍叉心進行自主修復(fù)。嚴格測量硬度、強度及幾何尺寸等指標,驗收合格后裝機試運行。該舉措通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)降本增效,提高了工作效率,每年降低鐵路運輸設(shè)備維護費用115392元。
電力公司:“一機兩用”點亮安全供電新路徑

具體內(nèi)容:電力公司文家坡35kV站的站用變設(shè)在35kV電源側(cè),在遇到雷擊情況時,易導(dǎo)致變電站瞬間失壓或停電,影響變電站的安全運行。該站用變自2016年投運以來,已累計發(fā)生8次故障。電力公司結(jié)合實際情況,借鑒三圈變壓器運行特性,將10kV消弧線圈成套裝置內(nèi)的接地變壓器容量擴大,再出一個380V電源,配備相應(yīng)380低壓電纜即可,便升級為“接地變兼站用變”,起到“一機兩用”的效果,避免新增變壓器的同時,保障供電安全高效。
實施效果:傳統(tǒng)方案兩臺站用變投資約34萬元,改造設(shè)備僅需21萬元,節(jié)省資金13萬元。變壓器改造后,有效解決了因雷擊造成站用變頻繁故障、跳閘的問題,減少設(shè)備運維成本,增加礦井供電安全的可靠性。
編輯:達文娟


