基層動(dòng)態(tài)
為充分調(diào)動(dòng)全員學(xué)習(xí)陜煤集團(tuán)“四種經(jīng)營理念”、參與降本增效行動(dòng)的積極性,根據(jù)公司《關(guān)于開展“四種經(jīng)營理念”落地提升專項(xiàng)行動(dòng)的通知》要求,自5月份開始,公司面向全體干部職工開展“四種經(jīng)營理念”“金點(diǎn)子”征集活動(dòng),引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位主動(dòng)學(xué)習(xí)思考,以實(shí)際行動(dòng)和實(shí)實(shí)在在的成效為公司降本增效工作做出貢獻(xiàn)。公司網(wǎng)站、微信公眾號現(xiàn)開設(shè)專欄,交流分享“四種經(jīng)營理念”“金點(diǎn)子”案例。
今天推出案例分享第十二期,一起來看看優(yōu)秀的“金點(diǎn)子”吧!
大佛寺礦:液壓支架高壓膠管加裝阻燃螺紋穿線軟管套

具體內(nèi)容:在采煤工作面推采循環(huán)過程中,液壓支架高壓膠管受碰撞、磨損及壓力過載等因素影響,不僅使用壽命縮短,還存在爆裂傷人的安全隱患。對此,大佛寺礦通過深入研究,在液壓支架高壓膠管外層加裝具有耐磨抗壓、阻燃和抗靜電等特性的阻燃螺紋穿線軟管套,對高壓膠管表面進(jìn)行有效防護(hù),減少膠管與外界的直接摩擦。同時(shí),在高壓膠管遭遇外力沖擊或壓力過載時(shí),可起到緩沖作用,從而減小膠管爆裂風(fēng)險(xiǎn),延長使用壽命,有效降低了設(shè)備維護(hù)及成本投入。
取得成效:截至8月底,該礦已完成40203工作面130臺液壓支架回液膠管的軟管套加裝工作。從實(shí)際應(yīng)用效果來看,成效十分顯著,與加裝前相比,每月可減少高壓膠管損耗30根左右,對應(yīng)節(jié)省費(fèi)用約1.5萬元,真正實(shí)現(xiàn)了安全與效益的“雙提升”。
胡家河礦:“截齒拆換器”使用 降本又安全

具體內(nèi)容:胡家河礦自主設(shè)計(jì)的“截齒拆換器”成功解決了掘進(jìn)過程中截齒更換效率低、安全風(fēng)險(xiǎn)高的難題。該裝置采用圓鋼主體、KM29鎖具與馬蹄形鋼片焊接結(jié)構(gòu),通過創(chuàng)新夾持設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)截齒與齒座的牢固固定,杜絕工具滑脫和部件飛濺現(xiàn)象。操作時(shí)只需緊固專用卡片并敲擊頂端,即可快速、平穩(wěn)完成拆裝,大幅提升安全性與工作效率,實(shí)現(xiàn)了該作業(yè)環(huán)節(jié)“零事故”,是“機(jī)械替人、本質(zhì)安全”理念的成功應(yīng)用。
實(shí)施效果:改造前,每次更換截齒需兩人配合耗時(shí)約20分鐘,單次人工成本約50元;使用新工具后,僅一人操作10分鐘左右即可完成,單次成本降至13元,節(jié)約37元。按月均更換30次計(jì)算,每月可節(jié)省人工成本約1110元,年節(jié)約成本達(dá)1.3萬元,在提高安全性的同時(shí)降低了綜合成本。
小莊礦:廠區(qū)道路維修換填

具體內(nèi)容:小莊礦在廠區(qū)道路維修中,需鋪設(shè)大量土方用于筑牢地基。外購?fù)练绞袌鰞r(jià)為45元/m3,工程所需土方將產(chǎn)生一筆額外開支。為節(jié)約成本、減少資源浪費(fèi),該礦提前統(tǒng)籌規(guī)劃,將副井口新建配電室工程開挖作業(yè)中產(chǎn)生的300m3可利用土方用于廠區(qū)道路維修,實(shí)現(xiàn)了工程廢料的“就近利用”,減少了運(yùn)輸和采購雙重成本。
實(shí)施效果:通過將新建工程開挖土方“循環(huán)利用”于道路維修,節(jié)省成本:45*300=13500元,既避免了開挖土方的堆放占地與清運(yùn)成本,又為道路維修工程壓縮了開支,實(shí)現(xiàn)了“一項(xiàng)工程的廢料,成為另一項(xiàng)工程的資源”,以精細(xì)化管理推動(dòng)降本增效落地見效。
文家坡礦:“泵”出降本增效新活力

具體內(nèi)容:文家坡礦對小型排水點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化,采用BQG型礦用氣動(dòng)隔膜泵替代原有電泵,有效降低了排水過程中的用電負(fù)荷,提升了能耗管控水平,節(jié)約了運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)了排水系統(tǒng)高效、經(jīng)濟(jì)、可靠協(xié)同運(yùn)行。
實(shí)施效果:采用BQG型礦用氣動(dòng)隔膜泵替代原有電泵后,累計(jì)降低排水系統(tǒng)負(fù)載達(dá)140kW,節(jié)電量約10萬度,節(jié)約電費(fèi)5萬余元,顯著提升了資源利用效率,以技術(shù)革新推動(dòng)了成本管控與綠色運(yùn)營實(shí)現(xiàn)“雙贏”。
孟村礦:巧施“點(diǎn)金術(shù)” 實(shí)現(xiàn)廢料再利用

具體內(nèi)容:為解決生產(chǎn)過程中廢舊物資閑置、采購成本較高的問題,孟村礦通過在修舊利廢車間設(shè)立專門回收區(qū),安排專業(yè)維修人員對廢舊法蘭進(jìn)行分類檢測,通過清洗、打磨等多道工序修復(fù),使廢舊法蘭重新恢復(fù)使用性能。同時(shí),針對因變形、規(guī)格不符被閑置的廢舊加工件鋼材,采取設(shè)備整形矯正、按需裁剪等方式,將其改造為符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材原料,重新投入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
實(shí)施效果:截至目前,該礦已回收復(fù)用法蘭928個(gè),直接節(jié)約采購成本9.16萬元;加工件鋼材整形、裁剪,每月可減少費(fèi)用5.5萬元,有效杜絕了資源浪費(fèi),推動(dòng)礦井生產(chǎn)經(jīng)營提質(zhì)增效。
文家坡發(fā)電公司:冷再至輔汽聯(lián)箱供汽調(diào)閥的“穩(wěn)定性革命”

主要內(nèi)容:文家坡發(fā)電公司機(jī)組中的冷再至輔汽聯(lián)箱供汽調(diào)閥,在機(jī)組投產(chǎn)初期故障頻發(fā),多次出現(xiàn)閥芯與閥桿脫落、調(diào)閥控制線性不穩(wěn)定的情況,對機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性造成影響。
為解決這一難題,該公司專業(yè)技術(shù)人員開展針對性研究與改進(jìn)工作:首先,對閥門結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,將原設(shè)計(jì)的圓柱形閥桿加粗,并改為T型閥桿,即將閥桿與底部固定塊設(shè)計(jì)為一體式結(jié)構(gòu);其次,改進(jìn)閥芯與閥桿的連接形式,采用多重防脫落設(shè)計(jì),在螺紋連接的基礎(chǔ)上加裝六角螺母,閥桿穿過閥芯后同步進(jìn)行環(huán)形焊接。以上結(jié)構(gòu)改進(jìn),旨在增強(qiáng)閥桿與閥芯的連接牢固性,同時(shí)減少蒸汽對固定塊的沖刷,提升閥門整體運(yùn)行穩(wěn)定性。
實(shí)施效果:調(diào)閥改進(jìn)完成后,該機(jī)組已穩(wěn)定運(yùn)行5個(gè)月,未出現(xiàn)任何異常情況。從實(shí)際效益來看,一方面,因閥芯與閥桿脫落等故障導(dǎo)致的維修次數(shù),從改進(jìn)前每月平均2—3次降至0次,5個(gè)月累計(jì)節(jié)省維修費(fèi)用約8—10萬元;另一方面,閥門控制精度顯著提升,控制誤差從改進(jìn)前的±5% 縮小至±1.5%以內(nèi),為機(jī)組長期穩(wěn)定高效運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
生產(chǎn)服務(wù)中心:YBS系列防爆電機(jī)拆卸工裝

具體內(nèi)容:井下YBS系列防爆電機(jī)采用內(nèi)嵌式端蓋結(jié)構(gòu),其鑄鐵材質(zhì)長期困擾維修工作。采用傳統(tǒng)的甩錘沖擊法拆解端蓋,需兩名維修人員協(xié)同作業(yè),反復(fù)調(diào)整沖擊角度,且鑄鐵端蓋韌性差,極易導(dǎo)致端蓋破損變形或螺紋滑絲,破損率高達(dá)20%。過去每臺電機(jī)維修需額外備1—2個(gè)端蓋,備件庫存積壓嚴(yán)重,單次維修成本增加超千元,且維修周期延長一倍以上。
實(shí)施效果:針對維修痛點(diǎn),生產(chǎn)服務(wù)中心技術(shù)人員對拆卸工藝進(jìn)行反復(fù)研究,最終設(shè)計(jì)出“定位套+壓力分配盤”的集成化結(jié)構(gòu)工裝,由直徑450mm、厚度50mm板料加工而成,使用時(shí)將工裝扣于電機(jī)外法蘭上,用定位孔與電機(jī)端蓋絲孔連接,通過螺栓均勻施力將電機(jī)端蓋平穩(wěn)拉出,再經(jīng)工裝吊點(diǎn)吊出電機(jī)端蓋及轉(zhuǎn)子,從而順利完成電機(jī)拆解工作。該工裝以“精準(zhǔn)受力、無損拆解”的技術(shù)優(yōu)勢,將單臺電機(jī)拆卸時(shí)間從2小時(shí)壓縮至20分鐘,并實(shí)現(xiàn)備件零損耗。自投入使用以來,新工裝已完成14臺電機(jī)維修,端蓋完好率與螺紋復(fù)用率均達(dá)100%,維修效率提升5倍。
鐵運(yùn)分公司:內(nèi)燃機(jī)車綜合狀態(tài)查詢顯示臺

具體內(nèi)容:鐵運(yùn)分公司目前共有內(nèi)燃機(jī)車5臺,分DF7C/DF12兩種機(jī)型,其標(biāo)準(zhǔn)及故障手冊類別多、內(nèi)容復(fù)雜,日常檢修記錄臺賬繁瑣。為方便乘務(wù)員查閱相關(guān)資料,分公司利用智能觸摸查詢一體機(jī)及裝車倉淘汰工控機(jī),升級研發(fā)了內(nèi)燃機(jī)車綜合狀態(tài)查詢顯示臺,該設(shè)備查詢系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了機(jī)車整備狀態(tài)、作業(yè)任務(wù)、技術(shù)參數(shù)、故障分析和規(guī)章制度等相關(guān)一站式的查閱服務(wù),方便快捷掌握相關(guān)技術(shù)參數(shù),提高故障處置效率。
實(shí)施效果:該設(shè)備投運(yùn)后,作業(yè)人員通過觸摸式錄入單條信息耗時(shí)縮短1.5分鐘,作業(yè)信息錄入與查詢效率進(jìn)一步提升。同時(shí),該系統(tǒng)還內(nèi)置了搜索引擎,作業(yè)人員可以根據(jù)需求通過目錄和關(guān)鍵字快速搜尋相關(guān)制度,方便快捷掌握相關(guān)技術(shù)參數(shù),觀看標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)視頻,不僅提高了故障處置效率,還實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)與現(xiàn)場結(jié)合的效果。
編輯:達(dá)文娟


